解決方案及實施
針對上述問題,可以從兩處著手解決問題:
第一處,此發(fā)電機并非孤網運行,其發(fā)電頻率主要由電網拖動,那么一次調頻的精確度顯得不是那么重要,鑒于此,我們認為應該為并網運行后的實際轉速加一個死區(qū),死區(qū)范圍內的波動可以忽略,統(tǒng)一認為是3000轉/分鐘,這樣就會忽略小的轉速波動,而以功率調節(jié)為主。所以首先為并網后的實際轉速測量值加一個死區(qū),死區(qū)設為6轉/分鐘,這樣轉速在2994~3006轉/分鐘之間波動時,統(tǒng)一認為是3000轉/分鐘,這樣就避免了轉速波動對控制速度的影響。
第二處,將轉速調節(jié)模塊中的調節(jié)范圍做以下修改:并網前仍設為3330轉/分鐘,并網后將此值設為200轉/分鐘,這樣在并網后轉速要調整10轉/分鐘時,就等于要調整10/200=5%,這一明顯的變化量會讓調節(jié)器的輸出也有一個大的變化,從而達到快速調整的目的。
因為并網前后的工況不同,對其控制就應該有所不同,所以應增加一段程序,即并網前用一套PID參數,并網后用另一套PID參數。
2008年4月份根據上述內容修改了組態(tài)程序,并進行了仿真實驗,仿真效果明顯。在2008年6月份將修改的程序下裝至控制器后投入使用,在使用期間能夠明顯看到調節(jié)器輸出變化速率比以前有了很大的提高。